分別對不種不同尺寸的管材進(jìn)行了多次吊裝試驗,電磁吊自重14.2噸,其中吊裝最輕的凈重5噸),最大吊裝凈重為9.8噸,吸磁、消磁時(shí)間為2-3秒。
試吊過(guò)程存在問(wèn)題和風(fēng)險:
(1)電磁吊擺動(dòng)幅度大。存在鋼絲繩與電磁吊供電電纜纏繞在一起,造成突然斷電、消磁,進(jìn)而造成人員傷害或財產(chǎn)損失等重大安全隱患,臨時(shí)采取拉2道溜繩進(jìn)行了扶正(如圖)
2)停電后自動(dòng)釋放功能無(wú)效,待后續完善恢復此功能(已經(jīng)恢復正常功能。
3)對于吸吊細管時(shí)下方出現吸吊不牢(看著(zhù)好像要掉下來(lái))。
4)對于打捆細管時(shí)出現打包帶斷裂,使管材有的吸上,有的還沒(méi)有,或者存在只剩1根,如圖
5)指揮信號不明確,地面與造作室不能協(xié)調一致。造作人員不能有效及時(shí)的看到地面及車(chē)箱的情況。
一、 改進(jìn)建議
1、臨時(shí)性解決問(wèn)題:增加旋轉吊鉤,可控制電磁吊擺動(dòng)幅度,但無(wú)法提高勞動(dòng)效率(仍然需要2名以上作業(yè)人員配合),尤其操作不熟練的情況下,可能延長(cháng)作業(yè)時(shí)間。卸一節車(chē)皮時(shí)間大約為30分鐘。
2、吸吊細管時(shí)下方出現吸吊不牢(看著(zhù)好像要掉下來(lái))對于這種情況電磁吊駕駛室操作盒上有1<慢放> 功能鍵,當出現這中情況時(shí)在起重電磁鐵吊料時(shí)將電磁鐵提升至30-80cm時(shí)輕按<慢放>鍵,下方不牢的就掉下來(lái)了,在按<鎖定>鍵運行. 這樣可能少吊一層。如果按照現有的吊運方法沒(méi)有外力的情況下也不會(huì )掉落。
3、打捆細管時(shí)出現打包帶斷裂,使管材有的吸上,有的還沒(méi)有,或者存在只剩1根,對于這種情況要求鋼管廠(chǎng)家改進(jìn)現有打包方式,將現在的打包捆經(jīng)(500-600mm)變?yōu)槔?jīng)(300-350mm),將現有的3點(diǎn)打包增加至5點(diǎn)打點(diǎn)包,使打包鋼管更加緊湊,結實(shí)。
1、對于指揮信號不明確,地面與造作室不能協(xié)調一致。造作人員不能有效及時(shí)的看到地面及車(chē)箱的情況。建議在小車(chē)上安裝一套高清攝像設備
綜上所述為了能夠根本上解決問(wèn)題,又能夠大大提高勞動(dòng)效率,節約成本:
1)改造現有龍門(mén)吊吊裝結構,由現有吊裝50+20t改為25+25t,起升速度由9m/min提高為20m/min,增加一套監控系統(基本不需要作業(yè)人員的配合),因為起升速度提高了一倍,加上雙鉤一次性可以吊裝到位,不再需要為了找平衡而吸磁、消磁,增加監控系統可以使操作員清楚的看到車(chē)皮內部情況,卸一節車(chē)皮時(shí)間可控制在15分鐘以?xún)?同時(shí)也可以替代抓管機將管材裝車(chē)。
2)長(cháng)遠發(fā)展規劃:新建2臺電磁吊(即在50噸龍門(mén)吊基礎上再增加一臺25+25噸U型電磁吊,預計費用450萬(wàn)元;在40噸龍門(mén)吊基礎上增加一臺20+20噸U型電磁吊,
原有龍門(mén)吊繼續使用,車(chē)皮緊張的情況下4臺龍門(mén)吊同時(shí)作業(yè),從塔里木油田大發(fā)展的角度出發(fā)完全有必要一步到位。
以上只是我公司的一點(diǎn)建議,提出來(lái)供大家商榷,不足之處請大家批評指正